Сердце истребителя
Вплоть до начала тридцатых годов советская моторостроительная промышленность выпускала, главным образом, лицензионные авиадвигатели. Попытки создания мощного мотора отечественной конструкции на протяжении предшествующих десяти лет не увенчались успехом. Дело было не только в конструкторских неудачах — за пятнадцать лет станочный парк и технологическое оборудование моторных заводов практически не обновлялись, едва справляясь с выпуском двигателей устаревшей конструкции. Однако с освоением серийного производства двигателя М—17 (лицензионного BMW—VI) на заводе № 26 в Рыбинске стало поступать современное оборудование германского производства, приехали грамотные специалисты, которым волей-неволей пришлось поделиться с советскими производственниками кое-какими новинками. Появился и подходящий прототип, который мог быть взят за основу при разработке отечественного мощного мотора с жидкостным охлаждением.
Конструктор А.А.Микулин приступил к созданию авиационного V-образного 12-цилиндрового мотора М—34 в 1930 г. В период с 2 августа по 7 ноября 1931 г. М—34 успешно прошел 100-часовые государственные испытания и в конце 1931 г. — начале 1932 г. был передан в серийное производство на московский завод № 24. Практически одновременно с передачей двигателя в серию организовали Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), где Микулин стал одним из главных конструкторов (в своей бригаде отдела бензиновых двигателей). Мотор М—34 обладал выдающимися для своего времени данными и превосходил многие зарубежные образцы, считавшиеся передовыми. Номинальная мощность М—34 составляла 750 л.с., а взлетная — 850 л.с. при массе мотора 535 кг. Благодаря работам конструкторской группы А.А.Микулина - советская авиапромышленность получила мощный мотор, являющийся выдающимся достижением в мировом моторостроении. Он явился родоначальником целого семейства отечественных авиамоторов.
В конструкции М—34 применили целый ряд нововведений. Одним из них являлась силовая схема блока, так называемая схема сжатой рубашки и свободной гильзы, которая дала возможность получить исключительно высокую жесткость блоков и позволила в дальнейшем значительно форсировать мотор [1]. Силовая схема М—34 оказалась более рациональной и жизнеспособной, чем широко рекламировавшаяся в то время английской фирмой «Роллс-Ройс» силовая схема со сжатой гильзой. Следует отметить, что спустя 10—12 лет после создания мотора М—34 фирма «Роллс-Ройс» и американская компания
«Паккард» при форсировании своих моторов вынуждены были перейти на силовую схему, аналогичную примененной на М—34.
Второй особенностью явился выбор Микулиным относительно больших диаметра цилиндра (160 мм) и хода поршня (190 мм). Теоретики и практики зарубежного моторостроения в то время считали, что оптимальный диаметр цилиндра составляет 140-150 мм. Одним из факторов, повлиявшим на выбор относительно большого диаметра цилиндра, было стремление сохранить размерность мотора М—17, так как при этом можно было в значительной степени использовать технологическое оборудование лицензионного двигателя, что упрощало процесс внедрения в серию М—34. В дальнейшем многие зарубежные фирмы при форсировании своих моторов были вынуждены перестраивать производство на большие диаметры цилиндров. Так, фирма «Роллс-Ройс» в годы Второй мировой войны перешла от диаметра цилиндра 137,16 мм (мотор «Мерлин») к диаметру 152,4 мм (мотор «Гриффон»), а германская фирма «Даймлер—Бенц» — от 150 мм (мотор DВ 601) к 162 мм (мотор DB 603). Двигатели семейства М—34 на протяжении почти восемнадцати лет форсировались по мощности без изменения основных размеров цилиндров и межцилиндровых расстояний.
С 1932 г. на московском заводе № 24 было организовано серийное производство различных модификаций М-34 (первый экземпляр закончили утром 1 мая, в традициях того времени — к празднику солидарности трудящихся). Вариант мотора М—34 с редуктором и нагнетателем прошел госиспытания в 1934 г. Директор советского павильона на 2-й Международной авиационной выставке, состоявшейся в 1934 г. в Копенгагене, в своем отчете отмечал, что большой интерес посетители выставки проявляли к мотору М—34РН, который по своей отделке и техническим данным не уступал заграничным. Зарубежные специалисты с большим вниманием изучали мотор, его технические данные, а также отдельные детали и агрегаты, смонтированные на специальном щите. Наличие этого экспоната на выставке вызвало широкий отклик в прессе, как в датской, так и в английской. Сам по себе факт создания в СССР столь совершенного авиамотора отмечался, как грандиозное достижение советской авиапромышленности.
В январе 1935 г. приказом наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе за успехи в создании М—34 А.А.Микулин был награжден легковой автомашиной, а в начале августа 1936 г. всем моторам типа М—34 было присвоено имя конструктора Александра Александровича Микулина и в дальнейшем предписывалось «именовать мотор AM—34». Тогда же в соответствии с приказом Главного управления авиапрома № 198 от 11 августа 1936 г., согласно решению правительства и в связи с новыми заданиями заводу № 24 А.А.Микулина назначили главным конструктором этого предприятия. Здесь под его руководством велась разработка форсированного варианта мотора AM—34ФРН мощностью 950 л.с. на расчетной высоте 5000 м. Став главным конструктором, Микулин получил в свое распоряжение более совершенную производственную базу. На слабость производственной базы ЦИАМ он обращал внимание руководства еще 1935 г., поэтому можно предположить, что идея о переводе бригады на завод № 24 исходила от самого Александра Александровича [2].
Разумеется, были в истории микулинского серийного первенца и неудачи. Так, отказ мотора AM—34PH стал, по одной из версий, причиной гибели в Арктике самолета ДБ—А, экипаж которого возглавлял С.Леваневский. Вскоре после трагического происшествия был незаслуженно репрессирован директор завода № 24 И.Э.Марьямов.
Слабыми местами форсированного мотора AM—34ФРН оказались карбюраторы, система зажигания и приводной центробежный нагнетатель (ПЦН), который на большой высоте «съедал» слишком существенную часть мощности мотора. Для того, чтобы поршневой двигатель и на высоте сохранял достаточно большую мощность, необходимо с ростом высоты все сильнее сжимать подаваемый в цилиндры воздух (ведь плотность его с высотой падает). Двигатель приходилось «переразмеривать»: у земли ПЦН работал практически впустую, отбирая мощность от мотора, а чрезмерно сжатый воздух сбрасывался через клапан регулятора постоянства давления. Чтобы уменьшить потери мощности, видный конструктор нагнетателей, а впоследствии начальник ЦИАМ профессор В.П.Поликовский совместно с не менее известным моторостроителем (затем академиком) Б.С.Стечкиным пришли к идее подвижных лопаток на входе в ПЦН, позволявших плавно регулировать подачу воздуха. Лопатки Поликовского (в 1939 г. Стечкин был репрессирован, и его фамилия перестала фигурировать в названии столь полезного устройства) стали главной изюминкой нагнетателя ФН—35 для нового мотора, получившего название AM—35. Двигатель оснащался четырьмя карбюраторами К—35 вместо одного на AM—34ФРН (такое техническое решение было опробовано на опытных вариантах АМ-34ФРНА и АМ-34ФРНБ с шестью и четырьмя карбюраторами, соответственно).
В марте 1939 г. мотор AM—35 прошел государственные испытания. Первоначально он предназначался для установки на самолеты БШ—2 (ЦКБ—55) и ТБ-7 (АНТ-42) вместо АМ-34ФРН. Мощность на расчетной высоте 4500 м была доведена до 1200 л.с. (при взлетной мощности 1350 л.с.). В заключительном разделе акта госиспытаний отмечалось: «Мотор AM—35 имеет оригинальную конструкцию нагнетателя, снабженного лопатками Стечкина—Поликовского, который повышает эффективную мощность мотора у земли на 90—100 л.с. и на промежуточных высотах до расчетной на 7—8%. Необходимо опыт завода № 24 передать на другие заводы и в первую очередь на завод № 26...» [3].
Параллельно с государственными испытаниями проводились 100-часовые испытания двигателя на повышенных режимах с целью выявления возможности его дальнейшего форсирования. Оказалось, что наращивание мощности ограничивалось температурой смеси, подаваемой в цилиндры (возникала самопроизвольная детонация), а вот дальнейшее увеличение высотности мотора вполне обеспечивалось без существенного изменения его конструкции. Микулин поступил довольно просто: передаточное число к ПЦН было увеличено с 12,47 до 14,6, а некоторые узлы двигателя усилены. Как результат, в декабре 1939 г. появился форсированный подавлению наддува мотор AM—35A, пришедший на смену мотору AM—35. Последний, по отчету завода № 24, выпустили очень малой серией — всего 39 единиц, хотя в 1939 г. была заказана серия из 300 единиц [4].
Тем временем разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что завод № 24, имевший задание, кроме прочего, осваивать параллельный выпуск моторов М—88, игнорировал эту работу. В связи с этим нарком авиапромышленности А.И.Шахурин 8 мая указывал: «Коллегия НКАП, обсудив сообщение директора завода № 24 Дубова и главного инженера 3 ГУ Амбросова, отметила, что руководство завода, как прошлое (Соколов, Куинджи), так и нынешнее (Дубов, Куинжди), занимают неправильную позицию в отношении освоения М-88; они подвергают сомнение правильность решения правительства и деморализуют коллектив завода».
Далее нарком потребовал срочно развернуть работы по М—88, обеспечив оснасткой, инструментом, оборудованием и приспособлением соответствующие цеха, используя опыт завода № 29. Программу в 500 моторов М—88 на 1940 г. оставили в силе, но разрешили не выполнять ряд других работ, например по выпуску малой серии AM—34. Также здесь продолжили строить моторы М—62, двигатели ГАМ—35ФН для торпедных катеров и многочисленные запасные узлы и детали [5].
Надо сказать, что наркомат быстро исправил свою ошибку: уже 21 мая 1940 г. последовало указание прекратить все работы по двигателям М—88, а задел передать на другие предприятия НКАП. Теперь от В.М.Дубова требовали выпустить 50 моторов AM—35A по образцу, прошедшему испытания, к сентябрю и еще 300 — до конца года.
Понятно, что «многотемье» отвлекало коллектив завода от решения главной задачи. Ведь напряженная доводка мотора AM—35A проводилась на протяжении девяти месяцев 1940 г. В мае он прошел совместные испытания, а в сентябре с удовлетворительными результатами закончились государственные испытания двигателя. Правительственная комиссия в своем заключении от 23 ноября установила ресурс AM—35A, равный 100 часам. По отчету завода № 24 до конца 1940 г. он сумел изготовить 222 двигателя этого типа. Комиссия отметила, что у мотора остались неустраненными несколько дефектов: заедание редукционного клапана маслопомпы, неудобство пользования форсажем, плохая приемистость при давлении на впуске 500—550 мм. рт. ст. Кроме того, отмечалась неудовлетворительная конструкция ПЦН. Заводу разрешалось выпустить только 250 двигателей с таким нагнетателем, а затем внедрить улучшенный ПЦН [6].
И хотя AM—35A не отличался выдающимися удельными показателями, зато он имел самую высокую взлетную мощность из всех отечественных двигателей с жидкостным охлаждением. На госиспытаниях удалось получить приведенную взлетную мощность 1403 л.с., однако официально она считалась равной 1350 л.с. В режиме взлетной мощности мотор мог работать непрерывно не более 5 минут, этого хватало истребителю для набора высоты 3000—4000 м. AM—35A обладал хорошими высотными характеристиками. Его расчетная высота составляла 6000 м при номинальной мощности 1200 л.с. По этой характеристике он превосходил не только все отечественные, но и большинство зарубежных моторов. Недаром в выводах государственной комиссии, проводившей испытания, отмечалось: «...мотор AM—35A с данными, полученными при государственных испытаниях, представляет интерес для ВВС Красной Армии при условии быстрого его внедрения в серийное производство и устранения наиболее серьезных из оставшихся его дефектов к началу серийного производства» [7].
Как уже отмечалось, в проекте истребителя, созданном под руководством Н.Н.Поликарпова, первоначально предусматривалась установка мотора AM—37, который разрабатывался в ОКБ А.А.Микулина на основе AM—35 и отличался от последнего, главным образом, наличием еще одного водо-воздушного радиатора. Этот радиатор предназначался для охлаждения воздуха, сжатого приводным центробежным нагнетателем, что обеспечивало увеличение массового заряда топливовоздушной смеси в цилиндрах и повышение мощности. Однако двигатель AM—37 в 1940 г. не только не был доведен до серии, но даже и не передавался на госиспытания. Поэтому при передаче темы И—200 в опытно-конструкторский отдел А.И.Микояна и М.И.Гуревича приняли решение сделать ставку на более надежный мотор AM—35A, с последующей заменой его двигателем AM—37 — такой вариант истребителя в 1941 г. получил официальное наименование МиГ—7.
Впоследствии, когда отечественным истребителям периода войны стали «выставлять оценки», высказывалось мнение, что AM—35A был скорее «бомбардировочным» мотором, а не «истребительным». Мотивировалось оно тем, что по удельной массе двигатель был чрезмерно тяжелым. Но такая точка зрения не слишком обоснована, ведь она не учитывала некоторых других, весьма важных его особенностей: большой высотности, способности работать на относительно низкооктановом горючем и т.д. Во всяком случае, следует указать на то, что один из видных специалистов ЦИАМ профессор И.В.Остославский на основании проведенных им весьма тщательных исследований сделал совершенно иной вывод:
AM—35A по комплексному критерию эффективности оказался более предпочтительным для самолетов—истребителей, нежели мотор М—82. А уж последний-то обычно считается именно «истребительным» мотором. Сам А.А.Микулин считал AM—35A одним из наиболее удачных своих творений и 30 августа 1940 г. представил мотор на соискание премии им. В.П.Чкалова [8]. Этой, хотя и престижной, но абсолютно новой, с неясным статусом, премии AM—35A не получил, зато сам Микулин и несколько его сотрудников за создание двигателя были удостоены званий лауреатов Сталинской премии.
Положение с производством моторов А.А.Микулина на 1941 г. рассматривалось на совместном заседании СНК и ЦК ВКП(б) 16 ноября 1940 г. Было решено с начала года на заводе № 24 прекратить выпуск различных модификаций М-62, турбокомпрессоров и других объектов, не имевших теперь первостепенного значения. Зато намечалось построить AM—35A в количестве 6800 единиц, сдав 1000 таких моторов в первом квартале 1941 г. Тогда же планировалось подключить к выполнению программы столь важного для страны мотора вновь строящийся завод № 452 в Днепропетровске.
Вместе с тем, следует отчетливо понимать, что осенью и в начале зимы 1940—1941 гг. AM—35A обладал множеством неустраненных детских болезней, которые стали причинами немалого числа летных происшествий. Осознавая степень «сырости» конструкции микулинской новинки, государственная комиссия в ноябре 1940 г. ограничила количество заказанных для ВВС серийных моторов 250 экземплярами «до получения результатов войсковых испытаний самолета И—200». Дефекты двигателя, выявленные на стендовых испытаниях, были связаны, главным образом, с отказами новых систем и агрегатов. Так, начальник летно-технической службы НКАП М.М.Громов писал, что «мотор М—35 не доведен в части карбюрации, так как останавливается на крутом подъеме (И—200) и глохнет на планировании (БШ)». Отмечались и недостатки, связанные с невысоким качеством подшипников и уплотнительных материалов. Следствием этого являлось падение давления масла, особенно на больших высотах. Другой причиной масляного голодания мотора были недостатки в конструкции маслопомпы. В конце 1940 г. выявился еще один грозный дефект — трещины литых головок блоков цилиндров [9].
Серийный завод и ОКБ А.А.Микулина, по мнению военных, довольно вяло реагировали на выявившиеся проблемы. И тогда 6 января 1941 г. начальник ГУ ВВС КА генерал-лейтенант авиации П.В.Рычагов обратился с письмом к секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову: «Сообщаю, что за время серийного выпуска моторов АМ-35А заводом № 24 на 13 моторах имело место разрушение головок цилиндров:
— 6 моторов вышли из строя на заводе в ходе контрольных и сдаточных испытаний;
— 7 моторов вышли из строя в процессе эксплуатации.
ЦЗЛ [Центральная заводская лаборатория. — Прим. авт.] считает, что причина не в дефектах металла, а в конструкции мотора.
На 6 января 1941 г. завод выпустил 215 AM—35A. Разрушение головок выявлено на 6% выпущенной продукции. Массовость и аварийный характер дефекта могут сильно повлиять на боеспособность самолета И—200 с мотором АМ-35А.
До сих пор завод № 24 не принял никаких мер для устранения этого дефекта в серии» [10].
Еще более остро ставил вопрос о качестве выпускаемых моторов начальник летно-испытательной станции (ЛИС) завода № 1 Герой Советского Союза комбриг Б.А.Туржанский: «При облете первой малой серии появившихся на ЛИСе самолетов И—200 обнаружилась ненадежность в работе моторов и отказ их в воздухе. Велась подготовка к участию в воздушном параде девяти самолетов. За это время было восемь случаев прекращения полетов и вынужденных посадок из-за неисправностей в работе моторов. В параде участвовало только семь самолетов вместо девяти.
При дальнейшем облете серийных самолетов начались массовые вынужденные посадки по вине моторов. Это тревожное обстоятельство массовой сдачи моторов в воздухе послужило поводом для приглашения главного конструктора тов. Микулина на совещание летного состава. На состоявшемся в середине ноября 1940 г. совещании тов. Микулин дал обещание в кратчайший срок устранить все недостатки в работе мотора AM—35A. Тем не менее, мотор до сих пор продолжает оставаться в работе ненадежным и вынужденные посадки, связанные с явным риском разрушения машины, продолжаются. Массовые вынужденные посадки оканчивались благополучно лишь потому, что летчики производили полеты непосредственно над аэродромом. Тем не менее, некоторые из них были критического характера и лишь благодаря квалифицированному летному составу не заканчивались катастрофами.
Наихудшего качества моторы попались в партии самолетов, облетанных в феврале 1941 г. За три летных дня во второй половине февраля совершено 15 вынужденных посадок, из коих одна закончилась катастрофой и гибелью летчика капитана Афанасьева. Все вынужденные посадки совершены по вине моторов.
Реальных мер, несмотря на угрожающее положение с качеством работы моторов и массовым отказом их в воздухе, со стороны главного конструктора и руководящих лиц завода № 24 не чувствуется. Главный конструктор тов. Микулин по просьбе нашей приехать на ЛИС не явился, а прислал своего представителя тов. Борисова, который в своих объяснениях летному составу сослался на то, что в связи с увеличением выпуска моторов, очевидно, был пропущен брак и вообще мотор считать доведенным еще нельзя...» [11].
Действительно, на первых порах, в 1940 г., МиГу удивительно везло — опытнейшие летчики-испытатели умудрялись выбираться из сложнейших передряг и приводили «бездыханные» истребители на аэродром, либо удачно садились вне его. Но бесконечно долго так продолжаться не могло. 27 декабря 1940 г. из-за отказа мотора едва не погиб заводской летчик-испытатель Жуков, самолет которого на границе аэродрома задел за телеграфный столб и деревья. 19 января 1941 г. в аэродинамической трубе ЦАГИ сгорел МиГ—1 зав. № 2019, в моторе которого возникла сильная течь бензина. А неделей раньше в авиационной катастрофе на самолете МиГ—3 зав. № 2122 погиб опытнейший заводской летчик-испытатель Кулешов. И хотя несчастье связывали с непреднамеренным срывом в штопор, старший военпред М.В.Францев считал, что первопричиной был все же внезапный отказ двигателя: ведь срыв в штопор произошел на средней высоте, а летчик-истребитель с 23-летним стажем Кулешов не мог так грубо ошибиться [12].
3 февраля 1941 г. на МиГе едва не погиб летчик НИИ ВВС капитан А.Г.Прошаков. 28 февраля произошла вторая трагедия: летчик военпредства завода № 1 капитан С.Н.Афанасьев был смертельно ранен, пытаясь посадить МиГ—3 с остановившимся мотором.
Следует напомнить, что обстановка на моторном заводе в конце 1940 г. — начале 1941 г. складывалась очень тяжелая: наряду с наращиванием выпуска и устранением дефектов AM—35A пришлось внедрять в серию хоть и близкий по конструкции, но все же обладавший определенными отличиями двигатель АМ-38 для штурмовика Ил—2.
По заданию, утвержденному лично И.В.Сталиным, заводу № 24 предписывалось начать серийное производство AM—38 с 1 января 1941 г., а уже через месяц закончить совместные стендовые испытания! Было от чего схватиться за голову, времена-то стояли крутые... Об обстоятельствах, связанных с организацией производства двигателей на заводе № 24 в начале 1941 г., очень эмоционально вспоминал А.А.Микулин: «Завод начинал работать в восемь, а мы — в девять. Я приезжаю в полдевятого, иду к директору, смотрю — странная обстановка. За ночь произошла полная пертурбация. Секретарша мне говорит: к нам от Сталина приехал диктатор Попов, которому подчинены нарком и мы все.
Иду к Куинджи (главному инженеру завода. — Прим, авт.), тот зеленого цвета... Вчера вечером прибыл Георгий Михайлович Попов, первый секретарь московского горкома партии, с личной запиской Сталина: «Поручаю Вам исполнение особо важного задания. Все организации и всех товарищей, связанных с его выполнением, прошу оказывать безоговорочное содействие. Сталин». На листке из блокнота.
Попов с этой бумажкой имел право делать все, что угодно в Советском Союзе (сразу вспоминается роман Дюма и записка кардинала Ришелье: «Все, что сделал этот человек, сделано по моему приказу и на благо Франции». — Прим. авт.). Парень он был боевой и тогда еще не разложившийся, не ведал ничего в моторостроении, но кончал коммерческую академию. Он сел в кабинет, приказал из неструганых досок сделать стеллаж метров 10-12 длиной и посреди кабинета натянуть веревку. Справа на стеллаж клали деталь от 35-го мотора, слева — от 38-го... Нам и в голову не приходило, как похожие детали, но требовавшие разных чертежей, могут быть сделаны одинаково. Он нам процентов 20 чертежей срезал...» [13].
Вероятно, быстрая унификация по-диктаторски помимо положительного эффекта имела и какие-то минусы. Во всяком случае, именно после описанных событий началось изготовление «февральской партии» моторов AM—35A, о низком качестве которой с горьким упреком писал Туржанский. А после катастрофы, в которой погиб заводской летчик-испытатель А.Н. Екатов, необходимость принятия быстрых и эффективных решений, направленных на устранение основных дефектов микулинского двигателя, стала очевидной для всех. Главным дефектом AM—35A на указанный момент — вторую половину марта 1941 г. — и военные, и летчики-испытатели завода № 1 дружно назвали неудовлетворительную приемистость (значит, кое-что завод все же успел устранить; например, отсутствовали претензии к качеству отливок головок блоков цилиндров, к маслопомпе, но на передний план «вылезли» новые недостатки).
Вот фрагмент из воспоминаний бывшего ведущего конструктора ОКБ завода № 24 М.Г.Селиверстова: «При посадке самолетов на аэродром с двигателем, имеющим сниженные обороты до режима малого газа, летчики иногда проскакивали зону назначенной посадки, а при включении двигателя на полный газ — на максимальные обороты, чтобы заново взлететь для второго захода на посадку, двигатель «обрезало» — он глох, и посадки часто кончались аварией, иногда даже катастрофой. Может возникнуть вопрос: а как же двигатель с таким дефектом прошел летные испытания? Дело в том, что летные испытания проводят наиболее опытные летчики, которые никогда в нормальных условиях не «промажут» при заходе на посадку. Поэтому с такой ситуацией могли и не встретиться. В частях же в кабину самолета садились и малоопытные пилоты, только что выпущенные из училища, которые при выполнении летного задания часто допускали ошибки, могли «промазать» на посадку и поэтому вынуждены были уходить на второй круг« [14].
В отношении того, что опытным летчикам никогда не приходится «подтягивать» самолет на посадке мотором, автор воспоминаний неточен. Кроме того, в ходе сдаточных полетов заводской летчик или летчик-испытатель военпредства обязательно должен был проверить мотор на приемистость — это непременный элемент программы испытаний машины. Вот как оценивал ситуацию с приемистостью AM—35A исключительно авторитетный летчик-испытатель К.К.Коккинаки: «Мотор М—35А не имеет хорошей приемистости, что подтверждается многочисленными случаями, когда мотор в полете не «забирал». При полете на номинале мотор работает хорошо, но если сбавить обороты, то не всегда мотор «забирает» и приходится делать вынужденную посадку...» [15]. Так что дело было не только в неопытности пилотов.
На завод № 1, выпускавший МиГи, решением правительства была направлена комиссия под председательством главного конструктора рыбинского завода № 26 В.Я.Климова, от ЦИАМ — С.И.Трескина и А.А.Бессонова, от ЦАГИ — профессора В.П.Поликовского и др. На совещании Климов сообщил, что руководством наркомата авиапромышленности принято решение о наложении временного запрета на полеты МиГов в воинских частях и самолетостроительном заводе № 1. Сдача истребителей в авиационные полки была приостановлена. В связи с этим коллективам заводов № 1, № 24 и ОКБ А.А.Микулина было предложено перейти на круглосуточную работу, находясь на казарменном положении, в течение 3-5 суток «проработать вопрос» и представить комиссии свои соображения [16].
Среди докладов о возможных способах обеспечения нормальной приемистости внимание привлекло сообщение ведущего конструктора М.Г.Селиверстова, который предложил изменить конструкцию механизма управления положением лопаток на входе воздуха в центробежный нагнетатель. Идея заключалась в том, чтобы наряду с автоматическим регулятором угол установки лопаток можно было изменять принудительно, с помощью рычага. По распоряжению комиссии были немедленно разработаны четыре варианта механизмов принудительного поворота лопаток Поликовского. В своеобразном конкурсе на лучшую конструкцию участвовали Базаров, Данилевский, Кац и Селиверстов. Лучшей признали разработку последнего. Четырехзвенный механизм, предложенный Селиверстовым, всего за пару часов изготовили в опытном цехе и быстро смонтировали на мотоустановке.
После тщательных испытаний в боксе Климов разрешил перейти к полетам. 25 марта 1941 г. на аэродроме завода № 1 подготовили к вылету МиГ—3 с мотором AM—35A, снабженным четырехзвенным механизмом. Последние проверки винтомоторной группы проводили сотрудники летно-испытательного отдела завода № 24 И.А.Спиридонов и А.В.Никифоров под руководством Селиверстова. Пилотировал машину известный летчик-испытатель В.К.Коккинаки. Он трижды совершал затяжной подход на посадку с мотором, работающим на малом газу, а затем вновь разгонялся и набирал высоту. После посадки Коккинаки доложил комиссии, что переоборудованный мотор больше не глохнет и теперь вполне надежен. Вслед за Коккинаки произвели полеты еще несколько заводских летчиков-испытателей, и все они в один голос заявили: мотор работает отлично, на быструю дачу газа реагирует правильно. Вскоре вышел приказ по заводу № 24, в котором указывалось, что Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением объявили автору предложения конструктору М.Г.Селиверстову благодарность и наградили его денежной премией [17].
27 марта 1941 г. руководители Главного управления ВВС и наркомата авиапромышленности утвердили чрезвычайно напряженный план доработки всех моторов AM—35A в строевых частях, куда уже было отправлено более 500 МиГов. Не позднее 10 апреля заводские бригады в европейской части страны и на Кавказе должны были закончить установку «четырезвенников» на всех машинах. На дальневосточные аэродромы высылались доработочные комплекты и соответствующие инструкции, монтаж механизмов поручался инженерно-авиационной службе полков. Казалось бы, проблема устранена раз и навсегда. Но боевая авиационная техника — сложная вещь, и простые решения редко бывают полностью удачными. Действительно, «четырезвенник» Селиверстова способствовал снижению остроты проблемы с приемистостью мотора на взлетно-посадочных режимах, но на высотах более 6000 м, где плотность воздуха падала, за лопатками Поликовского развивались малоизвестные тогда еще науке и практике помпажные явления. В качестве одного из способов борьбы с ними конструкторы предложили организовать перепуск части воздуха за ПЦН в атмосферу, однако в полной мере устранить помпаж не помогло и это решение. Проблемы как бы наслаивались, выбравшись из одной «ямы», микулинцы практически тут же попадали в другую. Задача обеспечения удовлетворительной приемистости мотора АМ-35А во всем диапазоне высот и скоростей так никогда и не была решена.
В этой непростой ситуации Шахурину стало известно, что А.А.Микулин своей властью 12 марта премировал группу летчиков завода № 1 за «доводку мотора AM—35A по вопросу приемистости».
робот пылесос iclebo arte в Робот для Вас.