Опытные истребители на основе Миг-3
30 августа 1940 г. А.А.Микулин представил мотор AM—37 на соискание премии им. В.П.Чкалова. В сопроводительном письме он подчеркивал, что AM—37 «...по своим техническим и тактико-техническим данным... стоит на первом месте мирового моторостроения, одновременно работая на топливе 93—94 октан вместо 100 октанового топлива, обязательно требующегося для соревнующихся с ним лучших зарубежных моторов («Аллисон», «Мерлин» и др.). Это достигнуто благодаря изобретенному мною и внедренному впервые в мировом моторостроении воздушному радиатору особой конструкции, установленному на трубопроводе всасывающей системы» [1]. Речь идет о водо-воздушном радиаторе для охлаждения воздуха, выходящего из нагнетателя. Прокачка воды через водо-воздушный радиатор осуществлялась с помощью дополнительного водяного насоса. Охлаждение воздуха, подаваемого в цилиндры, позволяло увеличить массовый заряд топливовоздушной смеси и благодаря этому увеличить литровую мощность мотора. Далее в представлении Микулин подчеркивал: «АМ-37 является целиком мотором отечественной конструкции и сделан весь из советских материалов».
По данным главного конструктора, при непрерывной работе у земли в течение часа или на высоте 6000 м в течение 30 минут максимальная мощность мотора достигала 1400 л.с. Номинальная мощность составляла 1200 л.с. на высоте 7000 м. На протяжении 20 минут максимальную мощность на расчетной высоте 5500 м можно было форсировать до 1500 л.с. На этом режиме удельная масса мотора AM—37 уменьшалась до 0,59 кг/л.с., что было сопоставимо с показателями немецкого мотора DB 605A, созданного позднее.
Следует подчеркнуть: во всех остальных отношениях АМ-37 был практически идентичен AM—35A, если не считать того, что некоторые наиболее нагруженные элементы были усилены.
Доводка мотора AM—37 на раннем этапе создания шла довольно успешно. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 30 октября 1940 г. завод № 24 обязывался закончить 100-часовые государственные испытания мотора AM—37 к 1 февраля 1941 г. И тут проявились первые сигналы, свидетельствовавшие о неблагополучии. Проведенные длительные заводские испытания мотора показали, что некоторые детали не обеспечивали надежной работы в течение ресурса. Характерными дефектами AM—37 оказались:
— прогар выхлопных клапанов мотора, которые надежно работали не более 70 ч;
— растрескивание головок блоков на некоторых двигателях;
— трещины картера, трижды возникавшие в ходе длительных испытаний мотора (в одном случае после 90 ч режимной работы, во втором случае — после 116 и в третьем — после 197 ч) [2].
Заметим, что помимо истребителя И—200 в расчете на AM—37 создавалась добрая дюжина военных самолетов самых разнообразных назначений. С использованием пушечного варианта мотора AM—37П Поликарпов предложил проект весьма интересного истребителя тяжелого пушечного (ИТП) для борьбы с бомбардировщиками и бронированными наземными целями. М.И.Гудков начал разработку истребителя типа «Аэрокобры» (Гу—1), для чего понадобился вариант мотора АМ-37 с удлиненным валом и выносным редуктором. Проект истребителя ЛаГГ—3 с мотором AM—37 предъявлял и С.А.Лавочкин. В.П.Горбунов разработал проект пикирующего одномоторного бомбардировщика с мотором AM—37. В феврале 1941 г. Н.Н.Поликарпов предложил оригинальный проект одномоторного дневного пикирующего бомбардировщика с весьма высокими летно-тактическими данными и мотором AM—37 (или AM—38), размещенным внутри фюзеляжа. Примерно в это же время С.А.Кочеригин представил проект модернизации пикирующего бомбардировщика ОПБ под мотор AM—37. Существовал также проект ближнего бомбардировщика ББ—3 с мотором AM—37, который был разработан в ОКБ П.О.Сухого.
В расчете на использование AM—37 создавались двухмоторные истребители Поликарпова (тяжелый истребитель сопровождения ТИС-А), истребители сопровождения ПД.Грушина (Гр—1), С.А.Кочеригина (ДИС), А.И.Микояна (ДИС-200) и В.В.Никитина, П.О.Сухого (истребитель обороны пунктов ИОП). Первый полет с моторами AM—37 самолет ТИС—А совершил 30 августа 1941 г., но дальнейшие испытания его затянулись в связи с эвакуацией и недоведенностью моторов. Позже при предъявлении эскизного проекта самолета ТИС-MA Поликарпов обрисовал причины долгой доводки: «Модернизация самолета «ТИС», спроектированного и построенного в 1940—1941 гг., но не окончившего до сих пор летных и даже заводских испытаний [затянулась] вследствие неудовлетворительной работы моторов AM—37. В этом занятии нами затрачено около трех лет. Безуспешность работы с АМ-37 и отказ от их доводки конструктора Микулина А.А. [заставили нас] поставить на ТИС моторы М—39, работающие лучше...» [3].
Но главным претендентом на АМ-37 сам А.А.Микулин считал фронтовой бомбардировщик «103» (впоследствии — Ту—2), который разрабатывался в ОТБ НКВД под руководством А.Н.Туполева. По своим летно-тактическим характеристикам опытные машины «103» и «ЮЗУ» превосходили современные им модификации известного английского бомбардировщика «Москито». Если бы Микулину удалось довести моторы AM—37 до массовой серии, то советские ВВС получили бы на вооружение прекрасный средний бомбардировщик, скоростной, хорошо вооруженный и обладающий, в отличие от Пе-2, значительной бомбовой нагрузкой.
Таким образом, с мотором AM—37 связывались большие надежды. Однако реализованы они не были. События развивались следующим образом. Постановлением от 20 января 1941 г. Совнарком принял решение о подготовке серийного производства AM—37. Главный конструктор А.А.Микулин рассчитывал окончательно завершить госиспытания АМ-37 и приступить к его серийному производству не позднее второй половины 1941 г. Госиспытания мотор AM—37 со 100-часовым ресурсом прошел в июне 1941 г. В справке, подготовленной специалистами Управления самолетов и моторов ГУ ВВС КА в декабре 1941 г., AM—37 упоминается в качестве серийного двигателя, освоенного в производстве на заводе № 24 наряду с АМ-35А и AM—38. Но AM—37 не устанавливался ни на одном из серийных самолетов.
Так в чем же причины несчастливой судьбы мотора? Одной из них, бесспорно, была перегруженность ОКБ А.А.Микулина работами по доводке AM—35A и внедрению в серию мотора AM—38. Другой и, скорее всего, основной, была та, что основную ставку при создании мотора AM—37 Микулин делал вовсе не на самолеты Микояна или Поликарпова, а на бомбардировщик «103». Представляя мотор на соискание премии им. В.П.Чкалова, А.А.Микулин специально подчеркивал, что AM—37 успешно летает на самолете «103». Однако осенью 1941 г. при подготовке к серийному производству машины «103» на заводе № 22 в Казани (оно должно было начаться с 1 января 1942 г.) А.Н.Туполев принял неожиданное решение об оснащении бомбардировщика моторами воздушного охлаждения М—82А. По оценкам специалистов туполевского КБ, у самолета с М—82А повышалась живучесть, улучшались взлетные характеристики, увеличивалась дальность полета и, самое главное, повышались горизонтальные скорости до высоты 3000 м, что и требовалось для фронтового бомбардировщика. Беспристрастный анализ последствий, да и вся история внедрения Ту—2 в серию свидетельствуют об ошибочности принятого решения. С моторами А.Д.Швецова комплекс летно-технических характеристик туполевского бомбардировщика ухудшился, быть может, за исключением живучести. Впрочем, эта история интересует нас лишь в связи с судьбой мотора АМ-37.
Микулин был ошеломлен «изменой» А.Н.Туполева. Именно в его ОКБ он направлял самые надежные, самые доведенные образцы двигателя, именно с ним в первую очередь согласовывал направления дальнейшей доводки. Все другие конструкторские бюро, включая поликарповское ОКБ—51 и микояновский ОКО, получали менее надежные экземпляры AM—37. Эти факты опровергают расхожее утверждение о том, что самолет «103» (будущий Ту—2) лишился моторов AM—37 по вине В.С.Ильюшина, добившегося запуска в массовую серию самолета Ил—2 (будто бы AM—37 был снят с производства ради расширения производства мотора для штурмовика). ГКО принял решение о выпуске самолета «103» с моторами М—82А по предложению главного конструктора А.Н.Туполева. Одновременно в проекте постановления предлагалось:
«1. Снять с программы завода № 24 в первом квартале 1942 г. задание по выпуску моторов АМ-37.
2. Обязать директора завода № 24 тов. Жезлова и главного конструктора тов. Микулина обеспечить доводку и провести государственные испытания мотора AM—37 с двухскоростным нагнетателем, обеспечивающим взлетную мощность не менее 1600 л.с., не снижая других данных мотора к 15 апреля 1942 г.
3. Обязать директора завода № 24 тов. Жезлова и главного инженера тов. Куинджи обеспечить выпуск 20 моторов AM—37 с двухскорсетным нагнетателем к 15 мая 1942 г.» [4].
Мотор АМ-37 с двухскоростным нагнетателем — это уже совсем другой двигатель. Впоследствии он получил обозначение AM—39, прошел длительный путь совершенствования и доводок. А судьба его прототипа — односкоростного AM—37 фактически оборвалась именно на рубеже 1941 — 1942 гг.
А теперь обратимся к истории разработки МиГов, оснащенных моторами AM—37. Итак, в апреле 1941 г. двигатель AM—37 поступил на государственные испытания, началось освоение его в серийном производстве. Приказом наркомата ОКО Микояна была задана постройка двух экземпляров истребителя МиГ—3 с этими моторами, однако изготовили только один самолет, получивший название МиГ—7. Дело в том, что в соответствии с приказом наркомата от 13 мая 1941 г. ОКО получило и другое задание — построить вариант МиГ—3 с двигателем воздушного охлаждения М—82А. Отладка силовой установки с мотором М—82А по сравнению с AM—37 требовала несравнимо больших трудозатрат и времени, поэтому руководство ОКО добилось разрешения наркомата на постройку всего одного самолета с мотором АМ-37 и двух - с М-82А [5].
Проведение заводских испытаний МиГ—7 было возложено налетчика-испытателя Н.П.Баулина и ведущего инженера В.Н.Сорокина. Им предстояло провести полный цикл исследований поведения истребителя с новым мотором. Однако в ходе летных испытаний выявились неудовлетворительная продольная устойчивость и плохая работа винтомоторной группы. Главной причиной отказов силовой установки МиГ—7 А.А.Микулин считал «механический перенос» системы охлаждения двигателя серийного МиГ—3 на значительно более теплонапряженный мотор AM—37. Требовались радиаторы с большей производительностью, а они не помещались в штатные тоннели. Для устранения недостатков требовалась коренная переделка самолета, поэтому испытания были временно приостановлены.
Тогда же, летом 1941 г., проходил испытания дальний истребитель сопровождения ДИС—200 (МиГ—5), оснащенный двумя двигателями AM—37. Ввиду отсутствия «летных» моторов он большую часть времени проводил на земле. После прекращения полетов МиГ—7 руководство ОКО решило снять с него мотор AM—37 и установить на ДИС—200. Планер МиГ—7 передали московской ремонтной базе [6]. Затем началась война, поставка новых моторов AM—37 стала проблематичной. Больше МиГ—7 никогда не поднимался в воздух. Претендентами на замену AM—37 на истребителях МиГ стали рассматриваться швецовский М—82А, а также два микулинских двигателя: AM—38 — этакая «синица в руке» с ограниченной высотностью, и более перспективный, но абсолютно сырой AM—39 с двухскоростным ПЦН.
Технические данные моторов АМ-37, АМ-38 и М-82А [7]
Характеристика |
АМ-37 |
АМ-38 |
М-82А |
Год выпуска |
1941 |
1941 |
1941 |
Масса, кг |
850 |
860 |
870 |
Взлетная мощность, л. с. |
1400 |
1600 |
1700 |
Номинальная мощность |
|
|
|
у земли, л. с. |
1300 |
1500 |
1400 |
на высоте, л. с. |
1400 |
1500 |
1330 |
Расчетная высота, м |
5800 |
1650 |
5400 |
Степень сжатия |
6,8 |
6,8 |
7,0 |
Передаточное число редуктора |
0,732 |
0,732 |
0,562; 0,6875 |
Летом 1941 г. на самолете МиГ—3 зав. № 3595 в порядке эксперимента был установлен мотор AM—38 и винт АВ—5Л-110А [8]. Как легко убедиться, взглянув в таблицу, на малых высотах мощность двигателя AM—38 была заметно больше, чем у AM—37, поэтому вблизи земли, где, как выяснилось в первые военные дни, предпочитали вести воздушные бои неприятельские пилоты, самолет стал гораздо более скоростным и энерговооруженным. Приказом наркома авиапрома от 13 июня 1941 г. мотор AM—38 со 100-часовым ресурсом был запущен в серийное производство. Дополнительный прирост мощности у земли при близкой, в общем-то, конструкции к AM—35A, на «тридцать восьмом» удалось получить благодаря применению менее мощного ПЦН с расчетной высотой всего 1650 м.
Истребитель передали на заводские испытания в ЛИИ, где 31 июля состоялся первый полет. Ответственными за проведение испытаний, проходивших с 1 по 12 августа, были назначены летчик-испытатель Ю.К.Станкевич и ведущий инженер К.Н.Мкртычан. Самолет с мотором AM—38 действительно продемонстрировал значительно лучшие летные данные вплоть до высоты 4000 м, нежели серийная машина. Испытания истребителя проводились в двух вариантах: представленном заводом № 1, и с изменениями, предложенными ОКО Микояна (с иными обтекателями на выхлопных патрубках, утопленными бомбодержателями и системой нейтрального газа). Первый вариант достиг скорости 582 км/ч на высоте 3400 м, а второй — 592 км/ч.
В заключении по испытаниям отмечалось, что МиГ—3 с мотором AM—38 «при условии доведения до нормы температурных режимов и устранения причин неудовлетворительной приемистости двигателя может быть эффективно использован для борьбы с авиацией противника на высотах ниже 4000 м» [9]. Установка AM—38 не требовала существенных конструктивных переделок серийного самолета. Однако выявилась серьезная проблема: нормальная эксплуатация значительно более теплонапряженного мотора обеспечивалась только при температуре наружного воздуха на земле не выше + 16° С. Вновь, как и в случае с МиГ—7, необходимо было увеличивать производительность системы охлаждения самолета.
После испытаний в ЛИИ самолет вернули на завод № 1 для замены мотора и устранения дефектов, а затем отправили на госиспытания в НИИ ВВС. Завершить полностью испытания не удалось из-за отказа регулятора наддува. Кроме того, во время одного из полетов деформировались топливные баки. Совершив около двух десятков полетов, самолет 28 сентября вновь вернулся на завод.
5 октября 1941 г. самолет МиГ—3 AM—38 (зав. № 3595), пилотируемый летчиком-испытателем Н.П.Баулиным, разбился. Несчастье произошло в результате воздушного боя с неизвестным противником, вероятнее всего, с немецким разведчиком-истребителем Bf 110С, рискнувшим в условиях плотной облачности появиться над советской столицей (одномоторные истребители врага в то время еще не летали над Москвой). Изучение останков МиГ—3 показало, что из пулеметов ШКАС было сделано 5—10 выстрелов, а из пулемета БС — 50—70 выстрелов. Это свидетельствовало о боевом столкновении с самолетом противника. Непосредственной причиной катастрофы, по мнению аварийной комиссии, стало разрушение поврежденной в бою обшивки хвостовой части фюзеляжа с потерей части хвостового оперения, в результате чего самолет потерял управление и перешел в неуправляемый штопор [10].
Из-за катастрофической нехватки двигателей AM—35A в некоторых частях ВВС самостоятельно производили установку моторов AM—38 на самолеты МиГ—3. Так, в 402-м иап в ноябре 1941 г. такой операции в полевых условиях подверглись два МиГа. Испытания проводили командир полка майор К.А.Груздев и командир эскадрильи капитан Б.Г.Бородай. Во время одного из испытательных полетов К.А.Груздев на истребителе МиГ—3 зав. № 4184 вступил в бой с бомбардировщиками противника и, как указано в отчете полка, сбил два самолета.
В связи со свертыванием серийного производства МиГ—3 на заводе № 1 дальнейшего развития этот вариант машины не получил. Более перспективными направлениями Микоян и Гуревич сочли создание самолетов с швецовскими моторами М—82 и микулинскими AM—39. Вместе с тем, иной раз им приходилось заниматься и такими модификациями машины, которые на первый взгляд выглядели чистой фантастикой.
8 августе 1941 г. авиация Черноморского флота успешно применила так называемый «составной пикирующий бомбардировщик» (СПБ), представлявший собой комбинацию из самолета-носителя ТБ—3 и двух истребителей И—16 с двумя бомбами ФАБ-250 у каждого. Именно СПБ сумели разрушить стратегически важный Чернаводский мост через Дунай в Румынии.
Возникла идея: разработать новый вариант «звена», в котором носителем выступал бы вполне современный тяжелый бомбардировщик ТБ—7, а под его крылом размещались бы истребители ЛаГГ—3 или МиГ-3 [11].
9 сентября 1941 г. генерал Коробков из штаба авиации ВМФ обратился с письмом к руководству завода № 124, производившему самолеты ТБ—7: «Для доклада наркому ВМФ об использовании самолета ТБ-7 4 М—40 (или 4 АМ—35А) в комплексном звене с 2-мя истребителями МиГ—3 или ЛаГГ—3 по системе инженера Вахмистрова B.C. прошу Вас в возможно короткий срок на основе предварительной проработки такого применения самолетов ТБ—7 сообщить следующее:
1). Возможна ли конструктивно, с учетом габаритных размеров и данных прочности самолета ТБ—7, подвеска под крыло двух истребителей типа МиГ—3 или ЛаГГ-3, имеющих кроме обычного вооружения по две бомбы ФАБ-250. Какие основные переделки на ТБ—7 повлечет подвеска истребителей.
2). Ориентировочно ЛТД (летно-технические данные. — Прим. авт.) звена ТБ—7 + 2 МиГ—3 или ТБ-7 + 2 ЛаГГ-3...
3). Ваше согласие на переоборудование самолетов ТБ—7 в текущем году».
Выполнив прикидочные расчеты, Незваль в своем письме от 2 октября сообщил их результаты:
«1). По своим габаритам и прочности ТБ—7 допускает возможность подвески 2-х МиГ—3 с двумя ФАБ—250. При этом конструктивные изменения в крыле ТБ—7 помимо установки двух спецбалок будут заключаться в усилении двух нервюр крыла в местах подвески истребителей путем замены существующих раскосов и их креплений между лонжеронами на более мощные...».
Далее он приводил ориентировочные данные составного самолета. Максимальный полетный вес всей системы по прочности колес ТБ-7 не мог превышать 33500 кг. С двумя истребителями (6200 кг) и четырьмя ФАБ—250 (1000 кг) носитель брал максимально 4600—6000 кг топлива. Наибольшая скорость 405—420 км/ч достигалась на высоте 6000 м при работе всех шести моторов на номинальном режиме, дальность полета могла составить 1320—1450 км, а его продолжительность — 4,5—5 часов. При отцепке истребителей на середине пути боевой радиус звена достигал 850—950 км. Для взлета не требовалось каких-то особых аэродромов: длина разбега, по расчетам, не превышала 500—520 м.
Таким образом, вариант «составного звена» из ТБ—7 и двух МиГов оказался вполне перспективным. Однако дальше прикидок дело не пошло. Начав «во здравие», Незваль закончил свой ответ вполне «заупокойной» фразой: «3). В связи с наличием на заводе других работ, указанное переоборудование в текущем году выполнено быть не может».
Теперь обратимся к истории разработки другого подсемейства МиГов. В соответствии с постановлениями Совнаркома от 9 и 10 мая 1941 г., а также приказом наркома авиапромышленности от 13 мая 1941 г. на заводе № 19 в Молотове (ныне Пермь) начался серийный выпуск двигателей воздушного охлаждения М—82. Главные конструкторы истребителей А.И.Микоян, Н.Н.Поликарпов, П.О.Сухой и А.С.Яковлев получили задание срочно разработать модификации соответствующих самолетов с новейшим мотором. Летные испытания истребителя МиГ—3 с двигателем М—82 предписывалось начать 1 июля 1941 г. [12].
К середине июня микояновцы закончили разработку чертежей и начали агрегатную сборку опытной машины. Первый летный мотор был получен 18 мая 1941 г. Самолет, получивший три наименования — изделие «65» (внутризаводское), И—210 (в ОКО) и МиГ—9 (для «внешнего» пользования), имел следующие конструктивные отличия по сравнению с серийным. Фюзеляж расширили в передней части для согласования с габаритами мотора М—82А. Были изменены зализы центроплана, а на хвостовую часть фюзеляжа поставили фанерные накладки для плавного сопряжения с капотами мотора. Верх киля подрезали, на руле направления сделали роговую компенсацию. Мотор закрывался капотом типа NACA с четырьмя легкосъемными панелями. Отработавшие газы отводились по двум выхлопным коллекторам. Топливо разместили в четырех протестированных бензобаках общей емкостью 488 л. Охлаждение масла обеспечивалось двумя восьмидюймовыми радиаторами ВМС—8, смонтированными в нижней части ВМГ в одном туннеле. На машине планировали установить винт АВ-5—127А диаметром 3 м [13].
По расчетам новый истребитель должен был иметь максимальную скорость 530 км/ч у земли и 630 км/ч на высоте 6500 м. На высоту 5000 м теоретически он должен был забираться всего за 4,9 мин. Вооружение машины состояло из трех синхронных пулеметов УБС калибра 12,7 мм с боезапасом по 200 патронов и двух синхронных пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм с боезапасом по 650 патронов. В конце августа 1941 г. руководство НИИ ВВС утвердило заключение по эскизному проекту истребителя МиГ—9: «проектируемая машина по расчетным данным имеет по сравнению с самолетом МиГ-3 значительные преимущества по максимальным скоростям и скороподъемности на малых высотах, а также по взлетным свойствам и вооружению». Военные рекомендовали форсировать доводку МиГ—9 и предъявить его на государственные испытания.
Первый опытный экземпляр истребителя МиГ-9 зав. №6501 закончили постройкой летом 1941 г. и передали в ЛИИ НКАП на заводские летные испытания. Первый полет машины под управлением летчика-испытателя военного представительства М.И.Марцелюка состоялся 23 июля 1941 г. 25 августа на испытания передали и вторую машину, предназначенную для отладки вооружения (без левого пулемета ШКАС). Летные испытания МиГ-9 зав. № 6502 проводил летчик-испытатель А.П.Якимов [14].
Уже на первом этапе испытаний МиГ—9 выявился неприятный факт: расчетную скорость 630 км/ч подтвердить не удалось. Машина смогла разогнаться всего до 540 км/ч на высоте 5000 м (с аналогичной ситуацией столкнулся и Яковлев на Як—7 с М—82А: при расчетной максимальной скорости 615 км/ч самолет развивал только 571 км/ч). На первых порах причины увидели в недоведенном карбюраторе и отсутствии подходящего винта (на машине был смонтирован винт АВ—5Л—156, а проект предусматривал АВ—5—127А). Кроме того, оказалась недостаточной внутренняя герметизация капотов силовой установки, что предопределило большие аэродинамические потери.
11 сентября 1941 г. начальник ЦАГИ С.Н.Шишкин получил распоряжение от наркома авиапромышленности: с целью быстрейшего внедрения моторов М—82 не позднее 15 сентября разработать рекомендации по выбору винтов и просчитать возможные летные данные типового истребителя и бомбардировщика с моторами М—82, а к 25 сентября — выдать рекомендации по наилучшему капоту. Кроме того, к 20 октября надлежало провести натурные испытания истребителей МиГ, ЛаГГ и Як с мотором М—82 в аэродинамической трубе [15].
В сентябре специалисты ЦАГИ выполнили продувку МиГ—9 зав. №6501 в трубе Т—104, которая подтвердила сильнейшее влияние негерметичности капота мотора на величину лобового сопротивления. Фюзеляж и некоторые другие части самолета требовали переделки. Вместе с тем, и в таком незавершенном виде А.И.Микоян считал возможным выпуск небольшой войсковой серии МиГов с М—82. Однако завершить испытания и построить серийные машины не позволила эвакуация завода № 1 и ОКБ в Куйбышев в октябре 1941 г.
В январе 1942 в г. Куйбышеве летчик-испытатель В.Н.Савкин возобновил заводские испытания МиГ—9 зав. № 6502. На самолете проверялась работа винтомоторной группы и определялись его штопорные свойства. Тепловой режим силовой установки вплоть до второй расчетной высоты на этот раз признали нормальным, а по штопорным свойствам у МиГ—9 выявились преимущества по сравнению с серийным самолетом МиГ—3. Помимо двух опытных истребителей МиГ—9 весной 1942 г. были построены еще три машины — зав. № 6503, 6504, 6505 [16].
После возвращения в Москву из эвакуации коллектив ОКБ—155 осуществил доводку всех пяти самолетов малой серии. В начале июня 1942 г. три МиГ-9 (зав. № 6503, 6504, 6505), были переданы для проведения войсковых испытаний в 34-й иап 6-го иак ПВО. Вторую опытную машину отправили в летную инспекцию ВВС, которая затем передала ее в 12-й гв. иап 6-го иак ПВО. Впрочем, из-за выявившихся дефектов винтомоторной группы в конце октября 1942 г. полеты в 34-м иап были прекращены, и самолеты вернулись в ОКБ-155 для доработки. О сбитых самолетах врага информации нет [17].
Технические данные моторов АМ-38Ф, АМ-39 и АМ-42Б [19]
Характеристика |
АМ-38Ф |
АМ-39 |
АМ-42Б |
Год выпуска |
1942 |
1943 |
1944 |
Масса, кг |
880 |
971 |
980 |
Взлетная мощность, л. с. |
1700 |
1800 |
2000 |
Номинальная мощность, л. с. |
|
|
|
у земли. |
1500 |
1600 |
1750 |
на высоте |
1500 |
1500 |
1750 |
Расчетная высота, м |
750 |
5850* |
1500* |
Степень сжатия |
6,0 |
6,0 |
5,5 |
Передаточное число редуктора |
0,732 |
0,732 |
0,6 |
* — без турбокомпрессора |
7 сентября 1942 г. истребитель МиГ—9 зав. № 6502 поступил в НИИ ВВС на государственные испытания. С учетом накопленного боевого опыта в состав его вооружения ввели только крупнокалиберные пулеметы УБС. Испытания проводили ведущий инженер И.ГЛазарев и летчик-испытатель В.Е.Голофастов. Машину пришлось неоднократно возвращать в ОКБ—155 для доводки винтомоторной группы, поэтому госиспытания растянулись на два месяца. МиГ—9 получил неудовлетворительную оценку от специалистов НИИ ВВС, так как основные летные характеристики оказались заметно хуже, чем у самолетов Ла-5 и Як-7. Достаточно указать, что максимальная скорость истребителя после всех доработок составила всего 565 км/ч на высоте 6150 м. Кроме того, испытатели НИИ ВВС высказывали большие претензии к надежности ВМГ и удобству ее эксплуатации. Но на этом история истребителя МиГ-9 не закончилась. 27 июня 1943 г. три самолета (зав. № 6501, 6502, 6503) после очередной модернизации были переданы в состав 260-й сад 7 ВА Карельского фронта, где они эксплуатировались вплоть до списания по износу в 1944 г. [18].
И все же самой излюбленной, стержневой тематикой конструкторского коллектива, возглавлявшегося Микояном и Гуревичем, на протяжении всей войны стало создание скоростных и высотных истребителей с мощнейшими моторами жидкостного охлаждения конструкции А.А.Микулина. Проектирование первого из них, истребителя И—220, началось еще в июле 1941 г. и производилось в инициативном порядке. К концу года эскизный проект был готов и направлен для рассмотрения в НИИ ВВС и НКАП. По расчетам, самолет с мотором АМ-37 должен был развивать максимальную скорость 680 км/ч на высоте 7600 м, а высоту 5000 м набирать за 5,3 мин. В состав вооружения входили два 12,7-мм синхронных пулемета УБС с боезапасом по 200 патронов и две 20-мм крыльевые пушки ШВАК с боезапасом по 150 патронов. Размещение всего вооружения в крыле было выполнено с целью исключить ослепление летчика во время ночного боя. НИИ ВВС рекомендовал включить самолет в план опытного самолетостроения на 1942 г. Однако в дальнейшем работы по двигателю AM—37 были прекращены, поэтому на новом варианте машины решили установить мотор AM—39.
Макет истребителя И-220 («внешнее» обозначение — МиГ—11) был рассмотрен и одобрен 27 июня 1942 г. В производство запустили два планера: один для статических испытаний, а другой — для первого летного экземпляра. Из-за отсутствия пригодного к полетам двигателя AM—39 на самолет, получивший еще и шифр «А», временно, для проведения первого этапа испытаний, смонтировали мотор AM—38Ф.
Осенью 1942 г. взаимоотношения А.А.Микулина, перебравшегося в Москву и организовавшего новый опытный завод № 300, и руководства серийного завода № 24 стали прохладными. Фактически занявший в Куйбышеве место главного конструктора М.Р.Флиский (формально главным там оставался А.А.Микулин) предложил собственный план совершенствования характеристик выпускавшихся двигателей, связанный, главным образом, с повышением частоты вращения коленвала. Микулин категорически не соглашался с таким решением, но дирекция завода № 24 поддержала М.Р.Флиского. Более того, тот получил «карт-бланш» на разработку от наркома авиапромышленности. Так у моторов AM стало сразу как бы два «хозяина», причем каждый проповедовал собственный путь их дальнейшего совершенствования.
В соответствии с предложениями Микулина, заводу № 300 в 1943 г. поручалось создание семейства моторов AM—39, AM—39A и AM—39Ф. Планировалось довести турбокомпрессоры ТК—3 до 50-часового ресурса и внедрить их в серию. Намечалось также построить и испытать мотор AM—43TP с турбореактором, двигатель AM—35A с непосредственным впрыском топлива и с турбокомпрессором. И все же «тридцать девятые» были одной из главных тем для ОКБ Микулина.
По конструкции отдельных узлов мотор AM—39 являлся высотным вариантом мотора AM—38. Основным его отличием на первом этапе разработки стало применение оригинальной двухскоростной коробки скоростей, которая, будучи объединена с нагнетателем мотора AM—38, повышала высотность до 6800 м. Внедрение этой коробки не требовало ломки технологии производства нагнетателя. На моторе AM—39, как и на AM—37, имелся водо-воздушный радиатор для охлаждения воздуха на выходе из нагнетателя. Его применение давало прирост мощности, эквивалентный 200 л.с. Однако за все нужно платить — усложнение конструкции двигателя прив">