ХР-39

 

Учитывая требования USAAC, ко­торые предполагали, что новый истре­битель будет представлять собой каче­ственный скачок, Вудс создал по насто­ящему революционный самолет. Как и у Модели № 3 двигатель располагался в районе крыльев самолета, но кабина пилота располагалась не за мотором, а перед ним. Ведущий вал проходил через кабину между ногами летчика. Размеры и масса самолета отвечали двум главным целям: максимальной скороподъемности и максимальной скорости на предельных высотах. По­добная схема самолета позволяла ос­настить его наиболее мощным воору­жением, какое вообще только можно было разместить в фюзеляже. То, что двигатель и кабина пилота размеща­лись в районе центра тяжести машины, очень благоприятно сказывалось на маневренности истребителя. Первые эскизы Модели № 4 появились в июне 1936 года. Многие технические реше­ния были позаимствованы у Модели № 3. В частности: размещение двигателя в районе крыльев, передача в носу фюзеляжа, размещение антенны в киле хвоста, использование винта без обте­кателя втулки.

Чтобы сохранить объективность, надо заметить, что подобная схема компоновки самолета был изобретена не Беллом и Вудсом. Еще в марте 1934 года в Великобритании облетали само­лет Westland F 7/30. У самолета двига­тель располагался в районе крыльев с выраженной стреловидностью. Шасси не убирались, а имели обтекатель. Са­молет прошел испытания, но не смог удовлетворить возлагаемые на него надежды. Программу свернули на ста­дии прототипа. Другой предшествен­ник Модели № 4, имевший аналогич­ную конструкцию, назывался Koolhoven F.K. 55. Самолет свободно-несущий среднеплан был построен по схеме «тяни-толкай». Как и английская машина, F.K. 55 остался на стадии про­тотипа, который провел в воздухе все­го две минуты.

На Модель № 4 установили в соот­ветствии с требованиями двигатель Allison V-1710-C7. Предварительные расчеты предполагали, что на самоле­те будет стоять двигатель, развиваю­щий мощность 1150 л.с. при 2950 обо­ротах в минуту. Такая мощность по­зволила бы самолету развить скорость 645 км/ч на высоте 6100 метров. Время набора высоты 6100 метров составля­ло 5 минут. У земли самолет должен был развивать не менее 530 км/ч. Дли­тельность полета на максимальной скорости составляла один час. Все эти характеристики соответствовали сухой массе 1948 кг и взлетной массе 2517 кг. Топливные баки располагались в кры­льях. Емкость баков составляла 435 л (115 галлонов). Вооружение было тем же, что и у Модели № 3 - одна 25-мм пушка и два 12.7-мм пулемета.

Тут следует заметить следующее. Известный миф о том, что Модель № 4 разрабатывали под 37-мм пушку Т-9 фирмы American Armament Corp. не соответствует истине. Многие источ­ники утверждают, что Роберт Вудс на­ходился под сильным впечатлением от презентации этой пушки, состоявшей­ся в 1935 году. Несомненно, он «дер­жал в уме» эту пушку, работая над сво­ими самолетами. Однако нет никаких фактов, подтверждавших, что эта пуш­ка изначально предназначалась на роль главного вооружения самолета.

Представляя проект, Вудс предло­жил использовать еще одно необычное техническое решение. Он предложил установить на самолет два жидкотопливных реактивных ускорителя. Уско­рители предполагалось включать в воздухе, когда самолета разовьет ско­рость 480 км/ч (300 миль/ч). Время ра­боты ускорителей две минуты, тяга 159 кг. С помощью ускорителей самолет мог достичь высоты 4250 метров со скоростью 2133 м/мин. Комиссия от­клонила эту деталь, высоко оценив проект в целом. Итогом работы оце­ночной комиссии стало подписание 7 октября 1937 года контракта между USAAC и Bell Aircraft Corporation на постройку прототипа ХР-39.

Белл незамедлительно приступил к постройке прототипа. Работами в этой области руководил инженер Фрэнк «Сэл» Сэлсбери. Задачи Роберта Вудса в тот период были ограничены.

Работы начались со сборки моде­ли самолета и обдувки ее в аэродина­мической трубе. В ходе обдувки выяс­нилось, что принятый для оконечнос­тей крыльев профиль не отвечает предъявляемым требованиям. Во вре­мя полета с большим углом атаки кры­ла возникала чрезмерная разность подъемной силы между основанием и концом крыла. Это приводило к неэф­фективности элеронов в некоторых режимах полета. Проблему удалось решить, сменив профиль конца крыла на профиль NACA 23009, который по­зднее применялся на всех серийных Р-39. После подписания контракта кон­струкция самолета претерпела замет­ные изменения. Пришлось электрифи­цировать спуск оружия и механизм уборки шасси. Ручной механизм убор­ки оставили в качестве аварийного. Площадь крыльев увеличили до 19,82 м2. Одновременно с планером изменя­лась и двигательная установка. Преж­де всего изменился сам двигатель. Уже в начале 1938 года фирма Allison пред­ложила установить на ХР-39 двига­тель, разработанный по заказу ВМФ США. Этот двигатель, принадлежав­ший к серии «Е», получил обозначение V-1710-E2 или V-1710-17. Двигатель был оснащен турбонаддувом В-1 фир­мы General Electric. Новый турбонаддув представлял собой значительно усовершенствованный наддув Form F-10, применявшийся на двигателе рань­ше. Однако это был еще не конец из­менений. В декабре 1938 года на про­тотип установили новый турбонаддув В-5. Этот узел был спроектирован спе­циально для ХР-39. Его особенностью было такое подключение выхлопных патрубков, что одновременно в один из четырех контуров наддува поступа­ли газы только из одного цилиндра. Новый узел, имеющий несколько боль­шие размеры, разместили под двигателем. Это потребовало убрать закрыл­ки с центроплана. Одновременно в днище фюзеляжа появились четыре ха­рактерные выхлопные трубы для эва­куации выхлопных газов из турбины. Двигатель вращал трехлопастный воз­душный винт фирмы Curtiss Electric. Крутящий момент на конечную пере­дачу передавался валом длиной около 3 метров.

В декабре 1938 года произошло еще одно событие. В этом месяце USAAC окончательно определился с вооруже­нием для нового истребителя. Было решено заменить 25-мм пушку 37-мм пушкой Browning образца 1924 года.

Прототип получил серийный но­мер 38-326 и был готов к полетам в ян­варе 1939 года. Самолет имел цельно­металлическую конструкцию, лишь поверхности рулей были обтянуты по­лотном. Во время наземных испытаний кабина самолета имела фонарь, кото­рый почти не имел рам. Единственной деталью, ограничивающей обзор, была рама входных дверей. Сами входные двери представляли собой еще одно, совершенно неожиданное для истреби­теля техническое решение. Двери рас­полагались в левом и правом борту ка­бины. Двери имели опускаемые с по­мощью ручки стекла и оснащались карманами для топографических карт. Колеса главного шасси не имели щит­ков. Переднее колесо целиком в фюзе­ляж не убиралось. Его небольшая часть выступала наружу через специ­альную прорезь в створках люка. Но наиболее заметной внешней деталью прототипа ХР-39 были выступающие по бортам фюзеляжа воздухозаборни­ки. Воздухозаборники располагались за двигателем. Слева в фюзеляже по­мещался воздухозаборник для допол­нительного радиатора (intercooler). Справа находился маслорадиатор и воздухозаборник турбонаддува. У ос­нования левого крыла на передней его кромке находился воздухозаборник радиатора. Систему охлаждения зап­равляли антифризом под торговой маркой Prestone.

В первый раз двигатель ХР-39 за­пустили 4 декабря 1938 года в Баффало. При этом выяснилось, что двига­тель быстро перегревается и сильно вибрирует, что, в свою очередь, вызы­вает сбои в работе двигателя. Вибра­цию, вызываемую длинным валом, предвидели, однако она оказалась го­раздо сильнее предполагаемой. Чтобы исправить ситуацию, инженеры фирмы Allison предложили заменить механи­ческий глушитель вибрации вала на гидравлический. С новым глушителем вибрация стала меньше. Вскоре выяс­нилось, что сам вал нуждается в уси­лении. Прочность вала увеличили, уве­личив толщину его стенок. Это окон­чательно устранило проблему, причем устранило ее радикально. В результа­те «Аэрокобры» заслужили справедли­вую репутацию самолетов с самыми ровно работающими двигателями. Но все эти изменения были внесены в кон­струкцию самолета уже в 1939 году. А пока Bell начал постепенно терять за­пас отрыва от конкурента. Конкурен­том же была фирма Lockheed с прото­типом ХР-38. Следует иметь в виду, что прототипы ХР-38 и ХР-39 в соответ­ствии с требованиями USAAC должны были пройти сравнительную оценку. По результатам оценки в серию пла­нировалось пустить лучший самолет. 11 февраля Бил Келси провел перелет с западного на восточное побережье США. Он сидел за рулями ХР-38. Кел­си собирался побить рекорд, постав­ленный Говардом Хьюзом. Несмотря на то, что самолет разбился при посад­ке на аэродроме Митчелфилд, новый рекорд был поставлен. Lockheed поспе­шил раздуть этот факт. Тем паче, что во время промежуточной посадки на аэродроме Райт-Филд Келси получил официальное одобрение со стороны нового начальника USAAC, генерала Хэпа Арнольда.

В этой ситуации следовало сделать все, чтобы ускорить работы над ХР-39. С 29 декабря 1938 года самолет нахо­дился на аэродроме Райт-Филд. Туда машину доставили по железной доро­ге в разобранном виде. При транспор­тировке были повреждены оба крыла. Этим происшествием только началась серия неудач. После ремонта и сборки самолет подвергли осмотру. По его результатам специалисты USAAC предложили сделать несколько переде­лок, прежде чем самолет поднимется в воздух. Одним из изменений было ус­тановить на самолет фонарь с более массивной рамой. Переделку прототипа закончили к 8 февраля, когда дви­гатель самолета запустили. Тут же всплыла другая проблема - слабость системы охлаждения. Многочислен­ные переделки не давали положитель­ного результата. Специалисты фирмы Allison были вынуждены демонтиро­вать двигатель. Двигатель сняли сразу после первой рулежки, состоявшейся 1 марта 1939 года. Назад двигатель ус­тановили 25 марта, после чего испы­тания самолета немедленно возобно­вились. Результаты новых испытаний не внушали оптимизма. Двигатель по-прежнему перегревался, кроме того, выявилась уже упоминавшаяся выше вибрация, которая особенно явствен­но ощущалась при работе двигателя на максимальных оборотах. При режиме работы более 2700 об./мин. двигатель входил в резонанс. Время утекало как песок сквозь пальцы. Не решив всех проблем, Белл все же дал санкцию на пробный полет, который состоялся 6 апреля 1939 года. За штурвалом сидел Джеймс Тейлор, старый морской пи­лот, работавший по временному кон­тракту с Bell, поскольку фирма до сих пор не обзавелась собственным летчи­ком-испытателем. Первый полет про­длился 20 минут. В своем дневнике

Тейлор записал: «Сегодня я летал на самолете. В воздухе все обошлось. Проблемы доставил радиатор масла». Следует признать, что это не слишком исчерпывающее описание полета. Од­нако из него следует, что проблемы с охлаждением масла были очень серь­езными. Второй пробный полет произ­вели уже на следующий день. На этот раз на аэродроме присутствовал сам генерал Арнольд. И снова двигатель перегрелся. Тейлору пришлось сокра­тить время полета. На протяжении сле­дующих пятнадцати дней все усилия были направлены на то, чтобы устранить перегрев двигателя. На 22 апреля назначили третий полет. Переделки системы охлаждения не дали ожидае­мых результатов. Тем не менее, проб­ные полеты показали, что машина име­ет огромный потенциал. Многие ис­точники сообщают, что в ходе первых полетов удалось разогнать самолет до 628 км/ч (390 миль/ч), а высоту 6100 метров самолет набирал за 5 минут. Однако к подобным результатам сле­довало относиться осторожно. Во-пер­вых, самолет взвесили перед первым вылетом. Выяснилось, что его взлетная масса составляла 2768 кг, т.е. на 251 кг больше расчетной величины. Во-вторых, двигатель не мог работать в пол­ную мощность, так как при больших оборотах вибрация приводила к резо­нансу. В-третьих, над самолетом как дамоклов меч висела проблема пере­грева двигателя. Наконец, генерал Арнольд приказал передать прототип ХР-39 в Лэнгли, Вирджиния, для испы­тания его в аэродинамической трубе NACA. Учитывая все перечисленное выше, мы склоняемся к утверждению, высказанному Берчем Мэтьюзом. Мэтьюз сообщил, что на испытаниях ХР-39 развил всего лишь 603 км/ч (375 миль/ч). Несмотря на то, что не уда­лось достичь заданной скорости 645 км/ч, результаты испытаний были при­знаны в целом удовлетворительными. Чтобы максимально ускорить довод­ку машины, 13 апреля US А АС и Bell Aircraft Corporation заключили контракт на выпуск тринадцати нульсе­рийных экземпляров YP-39. Двенад­цать машин должны были получить двигатель V-1710-17 с турбонаддувом, т.е. как у ХР-39, а на тринадцатый, обо­значенный как YP-39A, было решено установить мотор V-1710-31, оснащен­ный механическим компрессором со степенью сжатия 8,8:1. Самолеты сле­довало привести в соответствие со спе­цификацией С-616. Новые требования прежде всего касались высотных ха­рактеристик самолета. Если раньше от истребителя требовалось, чтобы он показывал максимальные летные ха­рактеристики на высоте 6100 метров, то теперь максимальные характеристи­ки машина должна была показывать на высотах от 4600 до 6100 метров. Одновременно, максимальная ско­рость в данном диапазоне высот должна была достигать 676 км/ч (420 миль/ ч). В спецификации также разрешалось не ставить на двигатель турбонаддув при условии, если самолет сможет до­стичь высоты 6100 метров менее чем за шесть минут.

Однако прежде чем Белл присту­пил к выполнению контракта, прото­тип ХР-39 подвергли всесторонним испытаниям в аэродинамической тру­бе NACA. Генерал Арнольд поручил привести аэродинамику истребителя в соответствие с лучшими мировыми образцами. В сопроводительных доку­ментах Арнольд писал:

«а) Фюзеляж самолета должен иметь минимальное аэродинамическое сопротивление. В кабине следует пре­дусмотреть место для пилота ростом не более 1,72 м и массой не более 73 кг.

б) Номинальный потолок истреби­теля определить в 4600 метров (15000 футов). Такой потолок принят для большинства иностранных образцов. Следует иметь в виду, что наш истреби­тель должен показывать лучшие летные характеристики на высотах, характер­ных для бомбардировщиков потенци­ального противника.

в)  Не следует увеличивать массу самолета, если это как-то скажется на его аэродинамике.

г)  Проектный запас топлива дол­жен обеспечить один час полета на номинальном потолке с полностью открытым дросселем...

Далее, следует предпринять все усилия для того, чтобы самолет на вы­соте 15000 футов развил скорость бо­лее 400 миль/ч. С этой целью отправить самолет в исследовательский центр NACA в Лэнгли, Вирджиния, сразу же после завершения предварительных испытаний. Ход предварительных ис­пытаний необходимо ускорить».

Уже 6 июня 1939 года ХР-39 был в Лэнгли. Специалисты из NACA для начала определили текущее аэродина­мическое сопротивление самолета. За­тем определили сопротивление, устра­нив все нарушающие аэродинамику элементы: фонарь, воздухозаборники, щели. Выяснилось, что аэродинами­ческое сопротивление прототипа рав­но 0,0329, в то время как гладкий са­молет имел сопротивление 0,0150, то есть более чем в два раза меньше. Да­лее определялся вклад в аэродинами­ческое сопротивление каждого из одиннадцати элементов: кабины, турбонаддува, шасси, промежуточного ра­диатора. Выяснилось, что наибольшие проблемы создает турбонаддув, добав­ляющий к аэродинамическому сопро­тивлению 0,0033. Вместе с системой выхлопа наддув добавлял к сопротив­лению 0,0047. Это составляло 15% от общего сопротивления всего самолета! Используя полицейскую терминоло­гию, первый подозреваемый был опре­делен. Далее работы шли по совершен­ствованию обтекаемости остальных элементов самолета. Анализ показал, что бортовые воздухозаборники и воз­духоводы создают сильные турбулен­тности. Особенно сильное влияние оказывал воздухозаборник у основа­ния правого крыла. На этом исследо­вания не закончились. Чтобы обеспе­чить адекватное охлаждение требова­лось пропускать достаточный воздуш­ный поток через радиатор. В случае ХР-39 при наборе высоты со скорос­тью 258 км/ч (160 миль/ч) поток через радиатор составлял всего 77% от необ­ходимого. А при полете на предельной высоте со скоростью 563 км/ч (350 миль/ч) поток и вовсе сокращался до 65%. Несомненно, именно эта особен­ность и вызывала известные проблемы с перегревом. Одновременно, тщатель­ным исследованиям подвергли конст­рукцию турбонаддува. Из-за размеров и важности промежуточного радиато­ра, специалисты NACA проверили и его функциональность. Выяснилось, что промежуточный радиатор также не справляется с возлагаемыми на него задачами. Основной причиной в дан­ном случае был недостаточный размер радиатора и недостаточный воздуш­ный поток. Выяснилось, что воздуш­ный поток через промежуточный ради­атор составляет всего от 12 до 25% от необходимого. Из-за этого возрастал риск возникновения детонации в дви­гателе. Кроме того, недостаточное ох­лаждение не давало двигателю развить полную мощность. По оценкам аэро­динамиков почти все воздухозаборни­ки нуждались в коренной переделке. Это был не тот результат, какой ожи­дали в Баффало. Следует иметь в виду, что ХР-39 создавался с учетом того уровня инженерных познаний, какой существовал в то время. Выяснилось, что на больших скоростях конфигура­цию воздухозаборников можно прора­ботать только опытным путем. В сере­дине 30-х годов авиаконструкторы вступили в неизведанные до той поры области.

Специалисты из Лэнгли рассчита­ли максимальную скорость самолета при мощности двигателя 1150 л.с. Ока­залось, что ХР-39 в настоящем виде способен развить скорость не более 547 км/ч (340 миль/ч). После учета всех за­мечаний, сделанных аэродинамиками, самолет должен был развить уже 631 км/ч (392 миль/ч). Обе скорости при­ведены для высоты 6100 метров.

Рекомендации NACA по результа­там испытаний были следующими:

Улучшить обтекатели шасси;

Уменьшить высоту фонаря кабины;

Убрать турбонаддув;

Перенести воздухозаборник кар­бюратора за кабину пилота;

Установить на самолет высотную модификацию двигателя Allison-1710;

Перепроектировать воздуховоды масляного и водяного радиаторов.

Эти выводы Ларри Белл получил 10 августа 1939 года во время своего визита в Лэнгли. В конце августа уда­лось договориться с представителями USAAC на Райт-Филд, а вначале сен­тября начались работы над машиной. Переделке подвергся прототип «38-326», который получил заводское обо­значение Модель №4В. В соответствии с рекомендациями, на самолет плани­ровали установить двигатель мощно­стью 1350 л.с., который по расчетам позволил бы самолету развить ско­рость 690 км/ч (429 миль/ч). Оптимиз­ма прибавляло то, что двигатель V-1710-19 развивал максимальную мощ­ность именно на высоте 15000 футов. Но пока двигателя не было, ХР-39В ос­тался с прежним 1150-сильным мото­ром V-1710-31. С двигателя следовало снять турбонаддув, что позволило так­же убрать промежуточный радиатор. Воздухозаборники и воздуховоды пе­ределали в соответствии с требовани­ями аэродинамиков. Кабину пилота сделали ниже, что советовал еще гене­рал Арнольд. Это изменение породи­ло множество едких шуток относитель­но физических данных пилотов для ХР-39. Если рост летчика превышал 1,72 м, то сидеть в кабине он мог лишь сгорбившись. Вообще, объем кабины сократился, кабина стала не только ниже, но заметно уже и немного коро­че. Это должно было вызвать благо­склонную реакцию со стороны коман­дующего USAAC. Изменения затрону­ли и шасси самолета. Шасси получило створки, которые сочетали надежность при выпуске и уборке шасси с хорошей аэродинамикой. Диаметр колес глав­ного шасси уменьшили. Переднее ко­лесо стало целиком убираться в фюзе­ляж. Другой деталью, по которой мож­но легко отличить переработанный са­молет, был воздухозаборник карбюра­тора. В соответствии с рекомендация­ми NACA его переместили за фонарь кабины пилота. Изменились и габари­ты планера. Размах крыльев уменьши­ли на 55,88 см до 10,36 м. Одновремен­но фюзеляж удлинили на 33,02 см до 9,07 м. Масса самолета увеличилась до 2922 кг (6450 фунтов). Переделку успе­ли закончить на неделю раньше наме­ченного срока, 17 ноября 1939 года. К сожалению, на самолет не удалось по­ставить планируемый двигатель. Это было вызвано тем, что на фирме Allison возникли проблемы в ходе доводочных работ. Поэтому пришлось установить мотор V-1710-37(E5) мощностью 1090 л.с. Ларри Белл перед началом новых испытаний излучал оптимизм. Благо­душием полно его письмо генералу Джорджу X. Бретту, начальнику Де­партамента материально-технического обеспечения. В письме Белл уверяет генерала, что несмотря на менее мощ­ный двигатель самолет сможет пока­зать гораздо лучшие результаты. Пос­ле установки запланированного двига­теля самолет должен был развить ско­рость более 645 км/ч. Первый полет состоялся 25 ноября 1939 года. Само­лет пробыл в воздухе пятнадцать ми­нут. В ходе полета выявились недостат­ки в конструкции винта и шасси. Од­нако никаких проблем с охлаждением двигателя не возникло. Таким было начало. После того, как выявленные в первом полете недостатки устранили, приступили к интенсивным испытани­ям. Однако результаты оказались да­леки от ожидаемых. Снова начались переделки. Сначала воздушный винт оснастили оковками вокруг каждой лопасти. Испытали несколько типов оковок, после чего от них отказались вообще, так как они вызывали отрица­тельную тягу. Пробовали изменить выхлопную систему так, чтобы она со­здавала тягу. Для этого на самолет ус­тановили выхлопные трубы специаль­ной формы. Форма и геометрия впус­кного канала также подверглась тща­тельному анализу. Чтобы облагоро­дить аэродинамику самолета, гермети­зировали все щели на его поверхнос­ти, а поверхность отполировали. Од­нако принципиально характеристики ХР-39В не улучшились. Главную при­чину неудач видели в двигателе, кото­рый во время испытаний сумел развить едва ли 1040 л.с., и это несмотря на то, что самолет оснастили конечной пере­дачей с числом 9,6:1 вместо запланированной 8,8:1. Максимальная ско­рость составила 604 км/ч (375 миль/ч) на высоте 4600 метров. По сравнению с ХР-39 маневренность ХР-39В замет­но улучшилась, но скороподъемность оказалась ниже всякой критики. На высоту 6100 метров самолет «забирал­ся» семь с половиной минут.

За штурвалом самолета сидели как испытатели, нанятые фирмой Bell, так и летчики с Райт-Филд. Один из поле­тов едва не закончился катастрофой. Все произошло 6 января 1940 года, чуть больше месяца после начала испыта­ний. В тот день самолет пилотировал капитан Джордж Прайс, офицер из Департамента материально-техничес­кого обеспечения. К тому времени Прайс налетал почти 3800 часов, в том числе ему довелось в свое время пило­тировать «Аэрокуду». С диспетчерс­кой башни за полетами наблюдал сам Ларри Белл. Оторвавшись от земли, Прайс включил электрический меха­низм уборки шасси. Переднее колесо убралось внутрь, а главные колеса до конца не убрались. В этом положении колеса заклинило - их было нельзя ни убрать, ни выпустить. Ситуация была сложной. Проблемы с шасси возника­ли и раньше. Прайс попросил разреше­ния пролететь рядом с диспетчерской, чтобы определить состояние шасси. Внезапно вышел из строя передатчик бортовой радиостанции. Пилот мог только принимать команды с земли, но не мог ответить. Оценив ситуацию, из диспетчерской приказали Прайсу про­делать серию резких маневров, кото­рые могли бы освободить шасси. Пи­лот подтверждал получение приказа покачиванием крыльев. К сожалению, маневры результата не принесли. Даже резкий выход из крутого пике ни к чему не привел. Диспетчер приказал капи­тану покинуть машину. С этим реше­нием согласился и Ларри Белл. Пилот понимая, что гибель машины на ран­ней стадии испытаний означала бы се­рьезный удар по всему проекту, решил садиться с выпущенным не до конца шасси. Прайс выставил на винте не­большой шаг и начал снижаться с большим углом атаки. Оказавшись над полосой, Прайс заглушил двигатель, чиркнул по земле хвостом и положил фюзеляж на две лопасти винта. Даль­ше, скользя на лопастях как на поло­зьях, капитан закончил пробег. Пилот не получил никаких травм. Самолет был слегка поврежден и после неболь­шого ремонта снова смог подняться в воздух. Драматически закончился дру­гой полет ХР-39В, состоявшийся 6 ав­густа 1940 года. В ходе этого полета оп­ределялся разбег и пробег самолета, с учетом подъема на 50 футов. За штур­валом сидел капитан Эрнест Уорбертон, офицер USAAC, налетавший 4800 часов, пилотировавший почти все типы американских самолетов. Проис­шествие случилось в ходе третьего за­хода на посадку. Самолет шел со ско­ростью 171 км/ч (106 миль/ч). У земли пилот резко убавил обороты двигате­ля. Самолет вдруг клюнул носом и стукнулся об ВПП. В результате силь­но пострадали крылья: разрушились узлы крепления стоек шасси и разгер­метизировались топливные баки. Повреждения были столь сильны, что са­молет решили не ремонтировать, по­скольку испытания уже в целом были завершены. Так закончилась история прототипа ХР-39В «38-326». Самолет отправили на слом. Руководство USAAC предложило продолжить ис­пытания на нульсерийных YP-39, пер­вый из которых поднялся в воздух уже 13 сентября 1940 года.